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安徽矿机:“党建红”赋能“生产蓝” 小工装撬动大提升

发布时间:2026-06-16  点击:[]

如何让党建工作与生产经营同频共振、深度融合?安徽矿机结构件车间用一项扎根一线的“小创新”,交出了一份务实答卷。聚焦护帮板焊接工序长期存在的装夹难、变形大、效率低等瓶颈,车间以党建为引领、以劳模为先锋,自主研制防倒支架工装,实现焊接效率提升25%,在提质降本增效上取得扎实突破。

痛点倒逼,生产遭遇瓶颈

护帮板外形不规则,焊接过程中翻身装夹困难,施焊时易晃动、震动,叠加焊接应力,极易导致工件变形。此前,单次吊装仅能完成1件焊接,人均日产量只有3件,且焊后需要大量人工调直返修,不仅频繁占用行车资源、拖累整体生产节奏,也给产品质量管控带来不小压力。

党建领航,劳模挂帅攻坚

面对生产堵点,结构件车间将党旗插在攻坚一线,依托劳模创新工作室,迅速组建专项攻关队。集团劳模、淮北市五一劳动奖章获得者张家旗带领党员骨干扎根现场,从源头摸排变形诱因,精准锁定“工装不稳、装夹方式不合理”这一核心症结。

团队分工协作,自主设计研发护帮板专用防倒支架工装,确定用料与结构尺寸,配套制定“背靠背点组反变形装夹方案”,同步优化焊接工艺和施焊参数。攻关历时半年,历经调研立项、图纸设计、样品试制、现场试焊、落地整改等阶段,顺利完成工装制作与工艺定型。

工装落地,提质降本增效

新工装和新工艺投入使用后,成效显著。工件装夹更加快速灵活,翻身简便,反变形装夹有效抑制了焊接震动与变形。如今,单次吊装可同时焊接2件工件,人均日产能由3件提升至4件,生产效率提高25%,焊后工件无需人工校直即可直接转入下道工序。行车使用频次下降20%,设备能耗与人工校正工时同步压减,综合成本持续降低。该工装结构简易、实用性强,制作投入少,可在同规格护帮板生产中长期复用,具备良好的推广价值。

一项小工装,撬动了大提升,这是安徽矿机推动“党建红”赋能“生产蓝”的实践缩影。下一步,公司党委将持续深化党建与生产经营融合,把组织优势转化为发展动能,激励全体职工立足岗位创新实干,以更高质量的党建护航企业各项工作再上新台阶。