“以前设备运行能耗高、维护还繁琐,现在不仅更稳定,电费也省了不少!”提起最近的技改项目,相山水泥设备保全部的工作人员满脸笑意。
就在前不久,相山水泥抓住众城二线窑磨系统检修的关键窗口,仅用6天时间(4月22日至27日),一口气完成了三项永磁直驱节能改造,让老设备焕然一新,实现了节能降耗与成本节约的“双向突破”。

痛点变亮点,传统驱动被“换芯”
这次改造直指三大关键设备:众城二线煤磨引风机、原料磨选粉机,以及众城一线冷却塔1#风机。过去,它们一直用的是传统异步电机和“电机+减速机”模式,传动链路复杂,能量损耗大,是妥妥的“电老虎”。
针对这一痛点,公司装备专业组前期做足了功课,经过充分调研论证,决定用永磁直驱技术“对症下药”。新技术直接驱动负载,把中间的减速、传动环节统统省去,从源头上减少能量损失,设备运行效率大幅提升。用大家的话说:“就是用最小的投入,换来了实实在在的大节约。”
一年回本,降本增效看得见
目前,三项改造设备已全部投入运行,监测数据显示:设备运行平稳,各项参数完美达标。
更大的惊喜在账本上。据测算,仅这三项改造,每年就能节约电费近18万元,而改造投入的回收期最短仅需12个月。也就是说,用上一年,成本就回来了,往后每年省下的电费,全是实打实的净利润。既减轻了用电负担,又让设备运行更稳定、更可靠,这笔“技改账”怎么算都划算。
这次改造只是相山水泥深耕降本增效的一个缩影。下一步,该公司还将立足生产实际,常态化推进设备升级和技术革新,把节能降耗潜力一挖到底,不断优化工艺、提升装备效能,让技改成果持续转化为发展优势,全力实现经济效益与绿色发展双提升。