连日来,安徽矿机以开展“作风建设提升年”活动为抓手,引导鼓舞广大职工“实”字当头,“干”字为要,“撸起袖子加油干”,“扑下身子抓落实”,上下齐心,共同发力,紧锣密鼓投入各项生产经营攻坚。
总装车间广大职工凝干劲、聚合力,全力施工F-503平煤机液压支架。该套支架质量要求非常高,总装车间对各道工序都制定了详细严格的质量保证措施,从收料、组装到发货,认真按照图纸、工艺要求精心施工,遇到问题及时反馈解决,对支架验收过程中提出的问题及时整改,自觉配合厂家质检员把控好产品质量。
在生产过程中,该车间党员示范岗、党员突击队发挥了模范带头作用,带领广大职工加班延点,抢赶工期,做到了质量、进度两手抓,两不误。目前,总装车间已经胜利完成了平煤机支架的组装任务,正在陆续对外发货。
技术研发开启“加速度”。该公司技术中心针对贵州中纸厂煤矿的煤层地质条件,研发设计ZY5000/15/34Q型掩护式大倾角液压支架,该支架吸收了国内外大倾角液压支架的优点,与同类型支架相比,具有适应性强、可靠性高、结构紧凑、支护能力大、操作方便、移架速度快等特点。该支架是公司首次加工的大倾角支架,适应煤层倾角小于65°,其结构比较紧凑,焊接加工难度系数大,技术研发人员充分发扬攻坚克难精神,下足“绣花功夫”,全身心投入,对产品参数、结构及焊接加工工艺进行优化,目前正在开展样机制造。
今年以来,安徽矿机再度引进底座焊接机器人,液压支架产品实现百分之百机器人焊接,比手工焊接效率提高了约2.5倍,一次焊接合格率近100%。为进一步提升焊接达成率,降低生产成本,技术中心组织人员深入研究,结合三维图形与现场焊接路径,优化焊道路径、焊角高度,钻研连续焊接,理论提高焊接率10%-30%。
中捷公司根据“专精特新”发展方向,自主设计、自主安装,高标准推进单轨吊综合试验场建设。该项目从3月10日划线开挖,到4月5日基础完工,历时25天。同时,从4月5日,建设单轨吊修理多功能作业区,作为综合试验场的配套设施,建有冲水池、排水系统、油水分离池,具备冲洗、拆解、修理一体化封闭作业功能,保证单轨吊修理作业安全环保高效。
目前,综合试验场以及配套设施基础工程接近尾声,5月份U型架等设施开始组装,届时将建成国内一流装配修理、承载试验单轨吊综合试验场,为中捷公司开拓市场奠定坚实基础。
生产管理部协调质量安环部、物资管控部,针对生产任务完成的难点、痛点,全程进行跟踪协调,在确保安全、质量的情况下尽可能提高工作效率,按时完成生产任务。
工作人员深入生产一线,全程跟踪生产进度,跟随班组共同加班延点。从上下道工序来料流转、到落实生产日进度,对未完成项积极督促协调。同时,落实周进度统计,合理安排车间施工抢赶,为车间科学有序生产提供良好后勤保障。(刘露 汪伟 安文哲 杨飞 王子文)